加氣磚夾具將成為加氣混凝土生產線中實用的轉運工具
加氣砌塊磚是一種利用粉煤灰、尾礦砂和脫硫石膏等工業廢棄物,不經高溫煅燒制作而成的墻體材料,具有輕質多孔、保溫隔熱、防火性能良好、可釘、可鋸、可刨等的優點, 適用于高層建筑的填充墻和低層建筑的承重墻,因此已逐漸成為建筑行業的重要材料。
在加氣磚生產線中,通過蒸壓釜增壓加熱蒸養后的加氣磚,往往需要成批移動,過去加氣磚的搬運通過人工搬運碼放,人工的勞動強度很大,為了降低勞動強度,提率, 可以通過加氣磚夾具搬運碼垛加氣磚。
但是,由于現有的機械式夾磚吊具設備一般是由固定夾板、活動夾板以及驅動裝 置組成,該夾磚器的工作原理是:夾磚時,固定夾板相對不動,而驅動活動夾板并將磚向固 定夾板頂壓,從而夾持住磚塊。二,加氣磚密度好:市場上加氣塊密度在500kg/m3以上,輕質磚混凝土塊密度也小于500kg。這種固定夾板不動,由活動夾板單向移動擠壓堆積的磚塊來 實現夾持磚塊的方法,容易出現夾持不牢固或夾持力不理想致使磚塊夾裂的不良現象。
針對市場需求,加氣混凝土生產線增加了夾磚吊具,夾磚吊具的夾持端保持張開狀態,起吊時,吊架上移,由滑臂推動夾臂上端外移,夾臂下端帶動夾持端向內移動,將磚夾緊。
通過兩側的夾臂同時對磚塊施加作用力,提高了磚塊被夾持時受力的均勻性,并且通過夾臂之間固定板的設置,增大了夾持時與磚體的接觸面積,增強了夾持的牢固性;通過鏈條一和鏈條二相互配合,使得升降臂的兩端可以同步升降,并且通過導向 筒和導向柱相互配合,使得導向筒沿豎直設置的導向柱上下滑移,進而提高了升降臂在上 下滑移過程的穩定性。如果操作過程中操作失敗,應切斷電源,并倒出缸內的砂漿進行故障排除。
粉煤灰加氣塊設備的配料澆注:
水泥、混合膠結料經稱量,粉煤灰漿經計量罐計量,按比例配入攪拌機中,lv粉膏、外加劑混合料漿經lv粉膏攪拌機攪拌后直接輸入攪拌機中,各組成材料按水、廢漿及粉煤灰混合漿、混合膠結料、水泥、lv粉膏及外加劑混合料漿順序投入固定式攪拌機中進行規定時間的攪拌。第三,該切割機不僅使加氣混凝土大體積成型,而且形狀各異,精度高,完成了大規模的機械化生產。攪拌時同時送入蒸汽,以提高料溫。
攪拌好的料漿隨后澆注入模,采用定點澆注工藝。此工藝方法便于與熱室初凝相結合,實現流水作業生產,避免了移動澆注工藝在車間溫度較低時,其生產受到氣溫影響的缺點。
粉煤灰加氣塊設備的成品吊運:
蒸壓養護結束后,帶制品的小車由卷揚機拉出,并在成品吊運車間中停放一定時間(冷卻)后,由普通吊具將成品吊至平板托車上,由電瓶車拖至成品堆場,經人工檢查分等級后分別堆放,底板經人工清理涂油后,連同蒸養小車經橫移車運到回車道,再返回至切割車間備用。2、工業化的產品砂加氣磚是計算機控制的自動化生產線生產的產品,尺寸準確誤差小,其質量始終保證優于國標優等品的標準,產業化的安裝可實現干作業、高效率。
加氣混凝土設備處于膨脹塌?,F象分析原因
隨著我國市場經濟的發達生長,人們的生存程度不停進步,我們看到許多綠色修建已經陪同著我們的生存一起生長和進步,越來越多的高層修建拔地而起,導致加氣混凝土設備在修建行業的生長才氣越發茁壯。加氣混凝土砌塊設備生產過程中坯體爆裂還可能因為坯體透氣性較差,入釜時坯體強度過低時,在抽真空過程中,孔壁布局承受不了坯體表里壓差而發作。近期有效戶咨詢我們的技能職員說,在加氣混凝土設備生產的歷程中出現了塌模征象,實在這也是加氣混凝土設備在生產前期常常會遇到的題目。塌模征象重要是指在加氣混凝土澆注工藝完成后的15分鐘之內,處于膨脹階段的塌模,剖析重要闡發引起這種征象的緣故原由,詳情如下:
1、在生產中,料漿的溫度和生石灰消化的溫度都過低,導致質料沒有發揮出正常的作用,影響氣泡的孕育發生。
2、lv粉是加氣混凝土設備生產常用的發氣劑,lv粉的顆粒太細也會導致早起發氣速率過快,后期發氣不敷,終導致塌模征象的孕育發生。
3、質料比例配制不公道也會導致塌模征象,好比說水料的比重過大,料漿的粘度上升過慢,如許孕育發生的氣泡比力大,并且還容易上浮。
4、物猜中的粉煤灰要是含碳量過大,顆粒較大,也會導致塌模征象的出現